煉鋼除塵灰進行冷固球團生產的探索
煉鋼工序除塵灰冷固造球生產工藝,分析、總結影響除塵灰冷固造球的因素。實踐證明,對除塵灰添加適量水分,強力混合,可有效縮短除塵灰中氧化鈣的消解時間,降低粘結劑的使用量、提高成球率與成球強度。
鋼鐵冶煉煉鋼工序中會產生各類除塵灰,目前主要采取返燒結配料的方法對這些除塵灰加以循環利用, 回收利用除塵灰中的tfe、c、cao、mgo等有益成分。不過除塵灰中所含有的zn、k、na等富集對于燒結配料、高爐順行影響較大,廠區內部堆存同時帶來儲存場地有限,物料發熱自燃等等的問題。
于是對部分除塵灰采用冷固造球的方法,制備高強度、高品位球團,用于煉鋼工序作為造渣劑使用,回收除塵灰中的鐵、氧化鐵、氧化鈣等成分,改善爐渣的性能,加速石灰熔化,降低氧氣,金屬和石灰消耗,有效緩解除塵灰對生產經營的影響。
生產工藝的簡介
主要原料是除塵灰和氧化鐵皮,配加球團粘合劑為輔助材料。
工藝流程
受制于環保管控和場地等有限因素,采用干法直接壓球方式,除塵灰不進行預先消解。冷固球團工藝分為原料接受、配料、混合、壓球、晾曬、成品存儲。以下是工藝流程
可以看出除塵灰、氧化鐵皮按照配比稱量后,經過埋刮板輸送機,斗式提升機進入輪碾機。水、水玻璃、粘結劑等等經過計量稱重后,按照先后順序,依次加入輪碾機,物料經過輪碾機充分攪拌、、經過皮帶輸送進入緩沖倉,緩沖倉下設皮帶,物料通過皮帶輸送進入預壓機,經過預壓機預壓后進入高壓壓球機進行壓球,高壓壓球機后設置振動篩,對壓后產物進行篩分,篩上物通過皮帶進入料槽、;晾曬存儲,篩下物通過斗式提升機重新進入緩沖倉進行再次壓球,成品球通過裝載機進行裝車外發,裝車前對成品球進行再次篩分,篩上物返煉鋼轉爐使用,篩下物通過料倉存儲、皮帶輸送重新既然怒輪碾機,進行再次攪拌、混勻、造球。
該生產沒有設置除塵灰消解環節,實際生產中,成品球中氧化鈣含量較高,氧化鈣與空氣中的水分反應后體積膨脹,導致成球率低,成品球強度不高,粉化嚴重。
實驗得出的結論是:除塵灰料倉混合不均勻,取樣中除塵灰中氧化鈣含量有偏差,結果有一定偏差。經過除塵灰消解實驗,可定性得出:1除塵灰加入適量水會發生消解反應,溫度升高。2消解反應過程中,氧化鈣與水反應導致除塵灰體積膨脹,物料體積有明顯增大現象。3對物料進行壓實,可減少加入水量,縮短消解時間。
根據氧化鐵皮含水量高低、環境溫度等的因素,適當調整加入水、水玻璃、粘結劑的量,成球、成球強度高、粉化率低、生產效率大大提高。
結論
a對除塵灰進行消解處理,可提高成球率和成球強度。
b除塵灰消解中,可參考溫度變化判斷消解是否。
c除塵灰消解過程中,對物料進行強力攪拌,讓物料充分接觸、混合,可有效縮短消解時間、減少球團粘結劑的使用量。
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