差速器螺栓失效分析
01測試背景
客戶螺栓安裝于變速器箱內差速器總成上,扭矩扳手每天班前進行校準。在太原及長沙整車下線路試時發生多起螺栓斷裂失效,斷裂位置基本位于螺牙與光桿過渡區域,如圖1及表1所示,失效比例約為0.014%。
客戶將斷裂試樣委托實驗室進行分析,確認造成螺栓斷裂的真正原因。
圖1 斷裂試樣及正常樣品圖
表1 斷裂試樣信息
02樣品信息描述
客戶螺栓安裝于變速器箱內差速器總成上,單個差速器裝配12pcs螺栓,裝配扭矩145±10n·m,實際設定為145n·m。螺栓規格:12.9級,m12×26,材質scm435,硬度39~44hrc。制程:冷鐓→搓絲→熱處理→表面磷化處理。
03測試項目規范及設備信息
04測試結果
4.1|斷口表面觀察結果
對斷口形貌進行觀察,結果如圖2所示:斷裂1試樣斷口平齊,有明顯的放射線與撕裂棱存在,a為放射線的起源位置,應為裂紋源位置。
圖2 斷口形貌圖
4.2|斷口sem+eds分析
對斷裂螺栓斷口進行sem+eds分析,結果如圖3~4及表2所示:1、斷裂螺栓試樣的裂紋源位置上均存在明顯的摩擦痕跡,成分中都含有不同量的p、zn,這是表面磷化處理的特征元素,很有可能是螺栓磷化前存在微小裂紋;
2、斷裂螺栓的擴展區呈現為典型的延晶斷裂特征,同時存在著雞爪紋與孔洞,這是氫脆特征;
3、斷裂螺栓的瞬斷區呈現為準解理特征;4、斷裂螺栓為脆性斷裂失效模式,有氫脆特征。
圖3試樣表面各區微觀斷口形貌
圖4eds分析位置
表2 eds分析結果(%)
4.3|試樣切面分析
對斷裂螺栓及正常位置切面形貌觀察,結果如圖5所示:1、斷裂試樣斷口附近螺牙未發現有裂紋,斷口附近基材內部未發現有缺陷;2、正常試樣螺牙及桿部也未發現有裂紋,螺栓質量良好。
圖5 切面形貌圖
4.4|試樣金相組織分析
對起泡位置與正常位置金相組織進行分析,結果如圖6所示:芯部及牙部組織均為回火屈氏體+少量鐵素體,牙部表層未發現有脫碳層。
圖6 試樣金相組織(500×)
4.5|試樣硬度
對斷裂螺栓斷口及正常試樣牙部及芯部硬度進行測試,結果如表3所示:斷裂及正常試樣芯部硬度~430hv0.3,符合12.9級螺栓對材質硬度要求,斷裂試樣牙部硬度較芯部高,~480hv0.3,**出規格要求。
表3 維氏硬度測試結果
4.6|試樣化學成分
對斷裂螺栓的化學成分進行測試,結果如表4所示:試樣材質化學成分均符合scm435規格。
表4 化學成分測試結果(%)
05結果分析討論
通過對斷裂及正常螺栓進行分析,可以發現:螺栓成分符合scm435規格要求,正常螺桿及斷裂螺牙結構完整,未發現有裂紋等缺陷,芯部及牙部組織均為回火曲氏體+少量鐵素體,牙部表面未發現脫碳現象,但斷裂螺栓可以發現一些特征:1、裂紋源上存在摩擦痕跡及成分中存在p、zn元素(磷化特征元素),應是由于磷化處理工藝前螺栓上存在有微裂紋;2、斷口上的雞爪紋及孔洞顯示了螺栓的氫脆特征;3、芯部硬度符合12.9級螺栓硬度要求,但斷裂螺牙硬度較芯部高,**出了螺栓硬度規定,這無疑增加了螺栓的脆性。螺栓經過表面磷化處理,都有一定的氫脆傾向,本案中螺栓斷裂失效比較小,同時斷裂時間也不同,因素2應該不是造成斷裂的主因,因素1及3應是導致螺栓脆性斷裂的主因。
06結論與建議
螺栓上的微裂紋及螺牙硬度**規格應為螺栓脆性斷裂的主因;建議:1、注意螺栓加工工藝,防止出現表面微裂紋缺陷;2、磷化處理后要做好除氫工藝。
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